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電鍍設備PLC應(yīng)用分析

電鍍設備在工業生產控製過程中(zhōng),PLC的應用非(fēi)常廣泛。在機械製造、石油(yóu)化工、冶金鋼鐵、汽車、輕工業等(děng)領(lǐng)域的應用都得到了長足的發展,特別在冶金化工行業得到廣泛應用。某冶煉(liàn)廠的電鍍生產線采用專用行車,行車架上裝(zhuāng)有可升降的吊鉤,行車和吊鉤各由一台電動機拖(tuō)動,行車的進退和吊(diào)鉤的升降均由相應(yīng)的限位開關3(3定位。該生產線上現有三個槽位(wèi),也可以根據生產需要和工藝要求方便(biàn)的擴展。

該係統(tǒng)具有手動(dòng)和自動循環兩種工作方式,手動方(fāng)式用於設備調試或(huò)出現故障時實現單步動作或調整設備到原始位置。在自動方式(shì)下,電鍍生產線不工作時,行車、吊(diào)鉤處於原位,裝好工件後,隻(zhī)要按下啟動按鈕,吊鉤上升,上升到上限(xiàn)位,吊(diào)鉤停止運行(háng);行車再帶(dài)動吊鉤右行至鍍槽(cáo),行車停止運行;然後吊鉤下降,下(xià)降至下限位,即工件放入鍍槽,電鍍150S後提起,停放30S,讓鍍液從工件上(shàng)回(huí)流(liú)到鍍槽;然後行車再右行至回收(shōu)槽,吊鉤下降,將工件放入回收(shōu)槽中(zhōng)浸泡(pào)26S,提起後(hòu)停放18S,接著行車再右(yòu)行至清水槽,將工件放入清水槽中清洗28S,最後提起(qǐ)停放15S後,行車左行至左限位,吊鉤下降至原位,電鍍一個工件的全過程結束。

該係統原來采用(yòng)繼(jì)電器接觸器係統(tǒng)控製,由於故障多,運行參數不便調節,又不具備監控功能,給生產和運行管理帶來諸多不便(biàn)。所以改為用PLC和觸摸屏聯合控製(zhì),不僅提高了控製的自動化程度(dù),而(ér)且在係(xì)統運行過(guò)程中,還(hái)能用觸摸屏修改控製需要的時間參數,經(jīng)過實踐操作證明,改造後(hòu)的係統操作筒捷,運行穩定,可靠性高(gāo)。



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